今年年初以來,中原油田采油二廠通過精細油井管理、優(yōu)化工作參數(shù)、開展井筒“壽命預警”、深化作業(yè)監(jiān)督管理等方式,延長油井壽命,降低作業(yè)成本,找到了原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的“秘方”。
針對老井易結垢腐蝕、結鹽、油層出砂等問題,該廠實施“一井一策”,針對不同類型的問題油井實施不同的治理對策。
在結鹽井上,該廠工藝技術人員堅持單井多種技術并用,采取過橋泵小直徑尾管加深排鹽,應用CYR-1新型抑鹽劑進行化學防鹽,配套“井口連續(xù)點滴加藥”、常規(guī)摻水、帶壓摻水等裝置,實現(xiàn)防鹽技術由單一向復合轉變。通過對結鹽嚴重的58口井進行摻水化鹽制度優(yōu)化,使結鹽對產(chǎn)量的影響下降4.5噸/天,檢泵周期延長135天,創(chuàng)效40余萬元。該廠工藝技術人員還自主研發(fā)出免污染丟手洗井裝置,先后在7口井上應用,平均單井含水恢復期由原來的7天縮短為兩天,單井影響產(chǎn)量由原來的平均每天7.5噸降為3噸,創(chuàng)效80萬元。
在強化油井日常管理的同時,該廠工藝技術人員定期組織開展油井工況分析,利用作業(yè)施工機會實施工程調(diào)整,優(yōu)化油井生產(chǎn)制度和工作參數(shù),協(xié)調(diào)好地面、地下與井筒三者之間的關系。
該廠建立以單井承包為主要內(nèi)容的作業(yè)監(jiān)督運行機制和長效考核機制,提高作業(yè)監(jiān)督人員的積極性和主觀能動性,減少多輪次作業(yè)井和作業(yè)質(zhì)量不合格井。與此同時,建立特色躺井功能評價改進體系,針對躺井原因,分類分析各環(huán)節(jié)制約因素,找出功能不足點,評價各因素功能價值,采取系統(tǒng)技術改進、質(zhì)量控制措施,達到?jīng)Q策科學化、效益最大化?!皦勖A警”模式使作業(yè)隊伍素質(zhì)、作業(yè)質(zhì)量不斷提高,作業(yè)有效率和作業(yè)一次成功率逐年提高。2013年,該廠作業(yè)有效率達到89%,作業(yè)一次成功率達到99%。
該廠建立完善作業(yè)監(jiān)督管理體系,堅持對每一口作業(yè)井實施全過程、全方位、全員監(jiān)督和跟蹤,加大對關鍵工序和關鍵環(huán)節(jié)的作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督力度。定期召開作業(yè)井質(zhì)量分析會,認真查找落實躺井、不成功井、多輪次作業(yè)井的“病因”,為下一步措施提供技術決策依據(jù),減少返工井次,有效保證了作業(yè)施工質(zhì)量。同時,加強作業(yè)后期維護管理。通過打造監(jiān)督網(wǎng)絡“共同體”有效地控制了低效、無效作業(yè)量。2013年,該廠共減少低效、無效作業(yè)工序57道,杜絕無效、低效作業(yè)井上修12井次,節(jié)約作業(yè)成本36萬元。
截至目前,該廠油井平均檢泵周期達到812天,累計培養(yǎng)長壽井205口。與去年同期相比,長壽井總數(shù)增加17口。免修期大于1000天的有46口井,占長壽井總數(shù)的22.4%。其中文51-212井累計正常運轉1948天,創(chuàng)該廠油井免檢周期之最。
作者:佚名 來源:中國石油網(wǎng)